300MW機(jī)組脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥系統(tǒng)性能試驗(yàn)研究
摘 要:某火電廠300 MW機(jī)組采用旁路蒸發(fā)干燥工藝處理脫硫廢水,對(duì)該系統(tǒng)開展性能試驗(yàn)研究,試驗(yàn)結(jié)果表明該系統(tǒng)廢水處理量在5 m3/h以上,鍋爐效率影響值小于0.6%,且粉煤灰中含氯量小于0.3%。系統(tǒng)各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,能夠?qū)崿F(xiàn)脫硫廢水零排放目標(biāo),具有工藝可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。同時(shí)系統(tǒng)存在進(jìn)口脫硫廢水中氯離子濃度偏低、干燥塔出口煙氣溫度及煙氣中氯化氫濃度偏高、粉煤灰中含氯量不易控制等問題,需進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)。
關(guān)鍵詞:火電廠;脫硫廢水;旁路蒸發(fā)干燥;零排放;性能試驗(yàn);
某火電廠建有2臺(tái)330 MW燃煤機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組均配置雙室五電場(chǎng)靜電除塵器和濕法石灰石-石膏脫硫系統(tǒng),脫硫過程產(chǎn)生的廢水來自旋流器排放水,其中含有大量懸浮物、亞硫酸鹽、硫酸鹽、氯化物及重金屬等,具有高硬度、高鹽分、高懸浮物、高腐蝕性、含重金屬等特征,是目前燃煤電廠難處理的廢水之一。為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策,滿足脫硫廢水零排放的要求,電廠采用旁路蒸發(fā)干燥技術(shù)進(jìn)行零排放改造工程。為了測(cè)試該工藝系統(tǒng)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),對(duì)該系統(tǒng)開展性能試驗(yàn)研究工作,評(píng)價(jià)裝置性能并提出優(yōu)化建議。
1 脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥系統(tǒng)
采用旁路蒸發(fā)干燥技術(shù)處理脫硫廢水、化水車間和精處理再生廢水等,其工藝原理是將經(jīng)預(yù)處理的廢水通過高速旋轉(zhuǎn)的霧化器霧化后,利用鍋爐SCR脫硝反應(yīng)器與空氣預(yù)熱器間的熱煙氣作為熱源,在旁路蒸發(fā)干燥塔內(nèi)將廢水蒸發(fā),水分進(jìn)入煙氣中,干燥產(chǎn)生的大顆粒固體物質(zhì)從塔底部排出,小顆粒固體物質(zhì)隨干燥后的尾氣返回電除塵進(jìn)口進(jìn)行收集處理。工藝流程見圖1。
1.1 設(shè)計(jì)水質(zhì)與水量
每臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷工況下產(chǎn)生的脫硫廢水量約4.5 m3/h,2臺(tái)共9.0 m3/h,化學(xué)水處理車間和精處理車間的再生廢水量共約1.0 m3/h,總廢水量約為10 m3/h。脫硫廢水設(shè)計(jì)水質(zhì)如表1所示,不同負(fù)荷下設(shè)計(jì)廢水處理量及機(jī)組煙氣參數(shù)如表2所示。
1.2 工藝系統(tǒng)
脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥工藝系統(tǒng)主要包括廢水給料系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、旁路蒸發(fā)干燥塔3個(gè)部分。
1.2.1 廢水給料系統(tǒng)
脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水經(jīng)現(xiàn)有的三聯(lián)箱石灰漿液調(diào)質(zhì)后,流入清水箱儲(chǔ)存?;囬g再生廢水和精處理再生廢水輸送至澄清池儲(chǔ)存,泵送入三聯(lián)箱調(diào)質(zhì)后,流入清水箱儲(chǔ)存。清水箱內(nèi)的廢水經(jīng)泵輸送至旁路蒸發(fā)干燥塔的廢水箱中,再經(jīng)提升泵送入每個(gè)干燥塔的高位給料箱中,自流進(jìn)入塔內(nèi)。
1.2.2 煙氣系統(tǒng)
煙氣系統(tǒng)主要包括擋板和煙道等。從現(xiàn)有空氣預(yù)熱器前的主煙道引出一部分煙氣進(jìn)入干燥塔。在本系統(tǒng)進(jìn)出口煙道設(shè)置進(jìn)口擋板和出口擋板,進(jìn)口擋板采用調(diào)節(jié)型執(zhí)行結(jié)構(gòu),可以根據(jù)干燥塔出口煙道溫度調(diào)節(jié)進(jìn)入本系統(tǒng)的煙氣量。出口擋板采用開關(guān)型執(zhí)行結(jié)構(gòu)。
1.2.3 旁路蒸發(fā)干燥塔
每臺(tái)鍋爐配1個(gè)蒸發(fā)干燥塔。干燥塔內(nèi)徑為8.5 m,筒體高度為16.0 m,總高約為36.5 m。干燥塔由圓柱體和圓錐體上下兩部分組成,熱煙氣和廢水均從塔頂部進(jìn)入塔內(nèi),干燥后的尾氣從錐體上部離開干燥塔,大顆粒固體從塔底部進(jìn)入倉(cāng)泵。煙氣分布器設(shè)置在塔頂,采用蝸殼形式,并裝有一定夾角的導(dǎo)風(fēng)板,其作用是使干燥用熱煙氣均勻地進(jìn)入干燥塔內(nèi)。每個(gè)蒸發(fā)干燥塔配1臺(tái)旋轉(zhuǎn)霧化器,旋轉(zhuǎn)霧化器配置45 kW的雙頻電機(jī)及變頻器,霧化器轉(zhuǎn)速為10000~13000 r/min,可通過變頻器調(diào)節(jié),噴射出的霧滴平均直徑為10~60μm。
2 性能試驗(yàn)
2.1 性能試驗(yàn)結(jié)果
對(duì)脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥塔進(jìn)行性能測(cè)試,試驗(yàn)期間脫硫廢水水質(zhì)情況見表3,性能試驗(yàn)結(jié)果見表4。由表4可知,在機(jī)組滿負(fù)荷工況下,脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥塔進(jìn)口煙氣量約為60340 m3/h(標(biāo)態(tài)、濕基、實(shí)際O2),進(jìn)口煙氣溫度約為334℃,系統(tǒng)廢水處理量達(dá)到5.2 m3/h以上(最大處理量為6.2m3/h),干燥產(chǎn)物含水率為0.15%,粉煤灰中含氯量為0.26%,鍋爐效率影響值約為0.55%,裝置出口煙氣溫度約為180℃。該系統(tǒng)各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,未出現(xiàn)明顯掛壁、腐蝕結(jié)垢情況。
不同機(jī)組負(fù)荷下的廢水處理量情況見圖2。由圖2可知,50%負(fù)荷工況下大于3 m3/h,75%工況下大于4 m3/h,滿負(fù)荷工況下大于5 m3/h,完全滿足機(jī)組負(fù)荷變化情況下脫硫廢水處理要求。同時(shí)這部分煙氣進(jìn)入電除塵器后,廢水蒸發(fā)增加了煙氣濕度,從而使煙氣飛灰比電阻得以下降,有利于提高電除塵器的除塵效率。蒸發(fā)的廢水在脫硫吸收塔冷卻后成為脫硫補(bǔ)充水,有利于降低脫硫系統(tǒng)水耗。
2.2 存在的問題及建議
(1)滿負(fù)荷工況下不同廢水處理量與裝置出口煙氣溫度關(guān)系見圖3。由圖3可知,由于脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥塔進(jìn)口煙氣量高于設(shè)計(jì)值,使得廢水處理量為5.2 m3/h時(shí)出口煙氣溫度約為180℃,明顯高于設(shè)計(jì)煙氣溫度150℃(實(shí)際出口煙氣溫度達(dá)到150℃時(shí),廢水處理量約為7.5 m3/h),對(duì)鍋爐效率造成一定影響。因此建議對(duì)煙氣引入量進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究,即根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和脫硫廢水處理量對(duì)入口擋板門進(jìn)行調(diào)節(jié),在滿足廢水充分蒸發(fā)干燥的前提下,盡可能減少裝置的煙氣引入量,減輕對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響。
(2) 100%負(fù)荷工況下(廢水處理量5 m3/h),粉煤灰中含氯量約為0.26%,GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》規(guī)定普通硅酸鹽水泥中粉煤灰質(zhì)量分?jǐn)?shù)為不超過20%,按此最大比例摻配該粉煤灰后,含氯量增加值為0.052%,滿足GB 175—2007規(guī)定的硅酸鹽水泥中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.06%的要求,因此不會(huì)對(duì)粉煤灰的綜合利用產(chǎn)生明顯影響。但粉煤灰中含氯量受機(jī)組負(fù)荷、燃煤灰分、廢水氯離子濃度及廢水處理量等諸多因素影響,實(shí)際運(yùn)行中不易控制,一定程度上會(huì)限制粉煤灰在水泥中的摻加比例??煽紤]在旁路蒸發(fā)干燥塔后設(shè)置一個(gè)小型旁路除塵器,當(dāng)粉煤灰中含氯量超標(biāo)時(shí)能對(duì)部分或全部干燥產(chǎn)物進(jìn)行單獨(dú)收集,收集后可與鍋爐爐渣混合處理,用于制磚等一些不限制含氯量或要求不高的行業(yè),避免脫硫廢水干燥產(chǎn)物對(duì)粉煤灰綜合利用造成影響。
(3)脫硫廢水旁路蒸發(fā)干燥塔出口煙氣中HCl濃度明顯高于入口煙氣中HCl濃度,這可能與脫硫廢水在蒸發(fā)干燥過程中揮發(fā)出氣態(tài)氯有關(guān)。據(jù)報(bào)道,水在高溫下有“酸化”傾向,水解離出的H+與Cl-結(jié)合,高溫下會(huì)以氣態(tài)HCl的形式溢出。另外脫硫廢水中含有的鹽類物質(zhì)NaCl、CaCl2和MgCl2等在高溫下會(huì)水解生成氣態(tài)HCl。煙氣中HCl含量的增加會(huì)造成煙道、擋板等金屬壁面的腐蝕,增加的HCl進(jìn)入濕法脫硫系統(tǒng)還會(huì)造成脫硫廢水排放量的增加。一方面揮發(fā)到煙氣中的HCl比例比較小,另一方面通過把脫硫廢水pH值調(diào)節(jié)為堿性可以有效降低HCl的揮發(fā)量,據(jù)報(bào)道,使用Ca(OH)2溶液將脫硫廢水pH值調(diào)節(jié)為9~10可以最大程度地抑制氯的揮發(fā),實(shí)現(xiàn)脫硫廢水中鹽分的固相轉(zhuǎn)移。性能試驗(yàn)期間脫硫廢水pH值為7.5~8.0,建議優(yōu)化調(diào)節(jié)廢水pH值,減輕氣態(tài)氯揮發(fā)對(duì)后續(xù)設(shè)備的不利影響。
(4) 100%負(fù)荷工況下廢水處理量為5 m3/h,脫硫廢水中Cl-的質(zhì)量濃度約為12000 mg/L,低于設(shè)計(jì)值20000 mg/L。因此在滿負(fù)荷工況下建議控制脫硫廢水排放量為3.0~3.5 m3/h,對(duì)應(yīng)脫硫廢水中Cl-的質(zhì)量濃度為17000~20000 mg/L,必要時(shí)還可考慮對(duì)廢水進(jìn)行蒸發(fā)干燥前的濃縮減量,能有效降低用于廢水蒸發(fā)的高溫?zé)煔庖肓?,減輕對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的不利影響。
3 結(jié)論
該脫硫廢水零排放工程總投資約為2000萬元,噸水投資為200萬元,直接運(yùn)行成本包括電耗及調(diào)節(jié)pH值藥劑費(fèi),合計(jì)約為2.5元/m3[水],同時(shí)機(jī)組發(fā)電煤耗會(huì)略有增加,約為1.6~1.8 g/(kW·h)。總體來說,旁路蒸發(fā)干燥工藝具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、技術(shù)可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、操作方便等特點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)電廠脫硫廢水零排放目標(biāo)。盡管該工藝有諸多優(yōu)點(diǎn),但仍存在諸如干燥塔出口煙氣溫度及煙氣中HCl濃度偏高、粉煤灰中含氯量不易控制、進(jìn)口脫硫廢水中Cl-濃度偏低等問題,需進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)。
作者簡(jiǎn)介:王仁雷(1980-),男,浙江寧波人,高級(jí)工程師,工學(xué)碩士,主要從事發(fā)電廠化學(xué)及環(huán)保技術(shù)研究工作,(電子信箱)wangrlcqu@126.com。
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